A、應(yīng)變疲勞
B、應(yīng)力腐蝕
C、過度的彈性變形
D、咬邊
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A、流體的加熱
B、流體的預(yù)熱
C、蒸餾操作使物料汽化
D、深熱分離工程
A、調(diào)壓
B、調(diào)頻
C、調(diào)壓、調(diào)頻
D、調(diào)功率
A、長方形排列
B、同心圓排列
C、正方形排列
D、正三角形排列
A、流體彈性擾動
B、湍流顫振
C、卡蔓旋渦
D、流體流速太小
A、管束堵漏,在同一管程內(nèi),堵管數(shù)不得超過總數(shù)的10%
B、固一定管板式換熱器壓力試驗應(yīng)先殼程試壓再管程試壓,而U型管換熱器試壓順序則相反換熱器運行過程中嚴(yán)禁超溫,超壓
C、U型管式換熱器的機構(gòu)特點決定了其在殼體上需設(shè)置膨脹節(jié),從而這種換熱器的殼程壓力不能太高
D、以上都不對
A、列管
B、管板
C、封頭
D、墊片
最新試題
造成熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
堿管堵后可用()進行處理。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
堿管堵塞的處理方法為()。
繪圖的比例沒有()。
己萃粗油進料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因有()。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
用質(zhì)量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質(zhì)量分數(shù)為()。