A、再沸器壓力升高
B、蒸發(fā)塔壓力升高
C、蒸發(fā)出料溫度升高
D、蒸發(fā)出料溫度降低
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A、蒸發(fā)一塔壓力升高,二塔壓力降低
B、蒸發(fā)系統(tǒng)蒸氣進料量降低
C、蒸發(fā)出料溫度升高
D、蒸發(fā)真空波動
A、結(jié)合蒸發(fā)各塔壓力溫度和液位判斷
B、設(shè)備排冷凝水判斷
C、據(jù)蒸發(fā)出料濃度判斷
D、據(jù)各塔液位判斷
A、第二效蒸發(fā)塔再沸器壓力升高
B、第一效蒸發(fā)塔再沸器壓力減小
C、第一塔蒸發(fā)塔底溫升高
D、第一效蒸發(fā)塔頂壓上升
A、循環(huán)水溫度突升
B、循環(huán)泵循環(huán)量不足
C、氨水濃度太高
D、循環(huán)冷卻器循環(huán)水氣封
A、中和溫度突升
B、重排溫度突升
C、加氫溫度突升
D、離交溫度突升
A、和正轉(zhuǎn)一樣
B、為負壓
C、減小但不造成波動
D、減小且波動大
A、煙酸管伴熱溫度高
B、煙酸流量計卡
C、重排系統(tǒng)料未充滿
D、煙酸過濾器堵
A、煙酸過濾器堵
B、煙酸泵電機反轉(zhuǎn)
C、煙酸循環(huán)閥開得太大
D、調(diào)節(jié)閥及流量計卡死
最新試題
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的處理方法有()。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
造成堿管堵的原因有()。
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的處理有()。
一管道中有一個大小頭,內(nèi)徑為200mm和150mm,現(xiàn)測內(nèi)徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內(nèi)徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
熱水系統(tǒng)溫度過低將影響蒸餾餾分質(zhì)量。